Nach Erhalt der Aufgabe hat der VMT-Ingenieur diese sorgfältig geprüft und besprochen und schließlich die folgenden Änderungen an der Struktur des Kunden vorgenommen:
Erstens: Der integrierte Festzylinder auf dem Dorn wird durch einen geteilten Federzylinder ersetzt. Der Grund für diese Änderung besteht darin, den Zylinder elastisch und reibungslos in die Schale eingebettet zu machen.
Zwei: Das Gewinde an der Innenschale entfernen. Der Grund für diese Änderung ist die Interferenz zwischen dem Gewinde und der Spiralnut im Gehäuse.
1. Die Innenschale ist in zwei Teile geteilt und mit M4-Schrauben befestigt.
2. Unter der Voraussetzung, dass Funktion und Aussehen nicht beeinträchtigt werden, wird die Gesamtlänge um 20 mm verkürzt, wodurch die Herstellungskosten gesenkt werden.
3. Fügen Sie im Inneren der Schale eine schwimmende Plattform hinzu und lassen Sie zwischen den Innenschalen einen Abstand von 0.15 mm, sodass sich die Innenschale ohne Wackeln um 360 Grad drehen kann.
4. Unter der Voraussetzung, dass Funktion und Aussehen nicht beeinträchtigt werden, wird die Gesamtlänge um 20 mm verkürzt, wodurch die Herstellungskosten gesenkt werden.